64小时,翻过一座“山”
来源: 中国铝业报时间: 2025-12-18作者: 王小钰 苏春睿
冬日的滇中深夜,万籁俱寂。西南铜业稀贵作业区内,卡尔多炉烈焰奔涌——炉温波动1摄氏度,银锭纯度就可能失之毫厘;炉时延长1小时,企业的绿色承诺便多一分压力。就在这寂静与炽热的交界处,一场没有硝烟的“突围战”悄然打响——64小时内解决“干脱铜泥”效率低下难题。
“64小时,必须拿下!”
此前,出泥速度仅0.41吨/小时。这听起来微不足道,却是悬在团队头顶的达摩克利斯之剑——再慢一点,槽罐将溢,炉况失控,环保告急。
“再这么耗下去,炉时得拉到100小时,咱们赔不起!”值班长郭开师蹲在出泥口,用铁锹挑起一撮泥,指缝间渗出的不是水,是时间。那一刻,0.41这个数字被钉在了“耻辱柱”上:“64小时,必须拿下!”
攻坚小组只有4人,分两班倒,却像一支“特种部队”。他们先果断关闭DCS自动系统,改用手动给料。“让每一撮泥都留下指纹。”郭开师说。接着,有人用粉笔在微波干燥机入口处画上格子,标记物料“堵点”节奏。
“我们做到了!”
凌晨4∶20,堵塞再次发生。干燥机发出沉闷的轰鸣,温度曲线骤降。技术员孙凯二话不说,把耳朵贴在壳体上,竟听见金属内部传来细碎的“咔咔”声——那是铜泥在收缩缝里膨胀。
“找到了!”他当场蹲下,在一张皱巴巴的纸上疾速勾勒:一条倾斜的溜槽,靠重力让铜泥自碎,不再“赖”在入口。那张草图成了破局的第一缕光。
64小时里,这样的草图画了50多张,每一张都是一次对“堵”的解剖:入口倾角从45度调到53度,泥流提速18%;加装“鱼骨式”分料齿,把团泥撕成拇指大小;在溜槽背面钻一排8毫米的“呼吸孔”,让水汽逃逸,不再形成“泥膜气垫”……
草图越摞越高。没人喊累,没人退场,饿了啃馒头,困了就在炉边眯10分钟。图纸轻如鸿毛,却承载着千钧重担——那是对工艺的敬畏,对责任的坚守。
终于,“自重破碎装置” 诞生了。它没有华丽的外壳,没有复杂的电路,却像一把钥匙打开了效率的“闸门”。堵塞频率从每小时3次直降至0。现场没有欢呼,只有相视一笑:“我们做到了。”
“责任没有天花板”
效率提升到0.98吨/小时,这不仅是翻倍,更是一次“翻山”。翻的是“急难险重”的峭壁,是“等靠要”的缓坡,更是“自我设限”的心墙。
结果令人振奋:单炉处理时间从96小时缩短至50小时;投料量从12吨跃升至40吨;银阳极板合格率从30%飙升至99%;主品位稳定在97.8%……这些数字背后,是64小时不眠的双眼,是50多张被汗水泡皱的图纸,是十余次将方案推倒重来的勇气,是“再试一次”的咬牙,是“还能更好”的执念,更是“让我来”的担当。
更动人的是细节。有次巡检,有人发现干燥机侧面用粉笔写着几个字:0.98,别骄傲。那是老师傅吕小超写的。“山翻过去,还有下一座;数值有上限,责任没有天花板。”他淡淡地说。
如今,卡尔多炉的火焰依旧滚烫,它照亮的不只是熔融的金属,更是这群人的身影——他们把黑夜走成黎明,把“不可能”熬成“不过如此”。他们不是在操作一台设备,而是在守护企业可持续发展的生命线,在兑现对客户、对社会、对未来的承诺。
这场64小时的攻坚战在每个人心里都刻下了一道光。它证明:在西南铜业,真正的效率从来不是机器的参数,而是人的信念;真正的突破在炉火边、图纸上、汗水中。
炉火不熄,奋斗不止。下一座山,他们已准备翻越。
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